近日,上海石化芳烃部4号芳烃吸附分离装置迎来关键技术突破。装置核心设备旋转阀S-601的关键密封部件——转子板,成功实现完全国产化应用。这是我国首次在芳烃装置IV型旋转阀领域完成转子板国产化,填补了国内相关技术空白,打破了国外企业长期垄断局面,对提升石化装置自主可控水平具有重要意义。

旋转阀S-601作为芳烃吸附分离装置的关键设备,其运行稳定性直接影响装置的安全性和连续性。该设备此前整机依赖美国进口,其中核心密封部件转子板因材料性能要求高、结构设计复杂、加工精度与装配调试难度大,长期被国外企业垄断。国内缺乏系统研究与成熟应用案例,不仅增加了设备维护成本,也在一定程度上制约了装置运行的自主保障能力。
围绕破解这一“卡脖子”难题,在公司统一部署下,上海石化于2024年12月正式启动旋转阀转子板国产化研制项目。芳烃部牵头,联合华东理工大学、扬中三利机械有限公司,组建专项科研攻关团队,按照“理论研究、材料筛选、工艺攻关、工程验证”一体化研发思路,全面推进国产化研制工作。

项目实施过程中,科研团队通过多轮数值模拟对转子板结构进行优化,对10余种候选材料开展系统比选,并针对高精度加工与成形工艺开展专项攻关。经过持续技术迭代,团队于2025年6月完成首件国产化转子板样机试制。在后续研发中,围绕密封面形变控制、装配配合间隙公差等关键指标进行针对性优化,扬中三利机械有限公司快速响应技术调整需求,于当年10月顺利完成产品出厂验收。
2025年11月,借助4号芳烃装置计划停车消缺的窗口期,国产化转子板正式进入现场安装阶段。在公司设备动力部与芳烃部的统筹指导下,施工团队严格执行标准规程,强化安全与质量管控,高效完成转子板安装与调试工作。

装置投用后,经过精细化运行调整,国产化转子板在拱顶密封性能、运行稳定性等方面表现良好,密封效率明显提升,设备运行状态平稳,达到设计和使用预期目标。此次成功应用,不仅实现了芳烃装置IV型旋转阀核心部件的国产化替代,也探索形成了可复制、可推广的“产学研用”协同创新模式。
该项目的顺利实施,为我国石化行业高端装备关键部件自主可控提供了实践样板,对推动行业技术进步、降低运维成本、增强产业链安全具有重要的示范意义和行业引领价值。